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解决高压风机轴瓦过热问题

       高压风机在试运行过程中齿轮箱轴瓦温度依然偏高,在试运行的4h后出现了弹性联轴器变形,分析认为弹性联轴器叠片数量不够,设计强度达不到要求,在重新更换弹性联轴器后,高压风机试运中出现电机轴承温度快速升高,继而出现电机轴承因过热而烧损。
       在对电机轴承拆检并未发现缺油或轴承滚架脱落等常见故障现象。通过初次问题的分析、处理及试运,认为调整电机的高度并不能解决轴瓦温度偏高的问题,在调整高度上又出现了新的问题,即电机轴承超温和联轴器损坏等,需要做重新思考和分析。结合调整前后两位置温升不正常现象,认定后面电机过热问题系电机安装过高所致。
       因存在轴向推力造成长时间推力盘磨擦受损。另外检查发现该部位润滑油量过少,也是推力磨损的一个原因。结合齿轮箱的拆检情况,对轴向推力做进一步追踪分析。齿轮箱结构为斜齿啮合,当风机产生轴向推力时,必将通过齿轮将推力传至轴瓦,这种传递与齿形结构有关。通过分析确定风机是产生轴向推力的源头。结合检查数据和发现的问题,分析风机壳体变形能够产生多大推力,以下从理论上进行推导。
       以上通过现场状况分析,结合理论推导,使两者能很好地结合在一起,从而为解决高压风机轴瓦过热问题提供了充分的理论依据。
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